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石灰石粉输送系统输送方案的比较

石灰石粉输送系统输送方案的比较

一、石灰石粉输送系统采用常规两级输送方案

该方案在国内属常规方案。

两级输送系统介绍:

系统分为石灰石粉库(锅炉房外)至中间仓的前置段输送和中间仓至锅炉炉膛的后置段输送两个部分。前置段输送采用空压机做为动力源进行定容间断输送;后置段输送采用石灰石风机做为动力源进行可定量调整的连续输送。

1、首先将石灰石粉从粉库送到炉前石灰石粉中间仓

主要设备选型(两台炉共用):

1) 石灰石粉库气化风机(1台):11.77m3/min、78.4Kpa 、28kW

2) 石灰石粉库气化风电加热器(1台):45Kw

3) 仓泵(2台):D 泵 50/12/8、1.4m3

4) 脉冲袋式排气过滤器(3个): 过滤面积72m2、除尘效率〉99%、7.5kW

5) 真空压力释放阀(3个):真空度:-800Pa 、压力:2000Pa

2、再用螺旋给料机经旋转给料阀进入喷射式供料器,由石灰石风机供风, 将石灰石粉吹出进入炉膛。

主要设备选型(一台炉所需):

1、石灰石风机(一运一备):2707m3/h、4.99kPa 、75Kw

2、电动插板门(2个):1.1 Kw/个

3、螺旋给料机(2个):4 Kw/台

4、旋转给料阀(2个):1.1 Kw/个

为防止炉前石灰石粉输送系统堵塞,常采用下列措施:

1、用电加热器(根据气候特点选用):将石灰石风机送出的风加热到一定温度,使输送管路中的物料顺畅流动。

2、 用气化装置:安装在粉仓底部,加热过的空气通过陶瓷多孔板使干燥的粉粒状的物料流化,增加物料的流动性,防止物料板结、起拱。

3、在喷射供料器上增设备用风,风源为压缩空气。防止在输送风压不足时石灰石输送系统堵塞。

上述石灰石输送系统属于间断输送。我院通过对多个运行电厂的调研,发现存在以下问题:

1)向炉膛输粉的给料量无法保证均匀、连续:石灰石粉的粒度、湿度等特性极易随环境因素变化,石灰石从中间仓进入螺旋给料机时是不均匀、不连续的。螺旋给粉设备一般较易磨损,带来的后果是:关闭不严,泄漏严重;当通往炉膛的石灰石管路不畅时,石灰石风 机风有可能倒灌到炉前石灰石仓,导致给料困难。

2)石灰石粉较细且极易吸潮,因而石灰石料仓容易结块堵塞,造成石灰石粉下料不畅;

3)旋转给料阀易磨损;

4)间断输送,易在管道中产生细粉的沉积;

5)使用炉前中间仓当做两相流中继输送间的连接和缓冲,系统处理量过大,而且系统较为复杂,所需设备多,故障点也多;

6)整个系统消耗功率大;

7)需设炉前中间仓(锅炉房内);

8)初期投资大、运行成本高。

二、石灰石输送系统采用单级连续输送方案:

1、石灰石粉连续输送系统介绍:石灰石粉输送系统设计采用单级连续输送,输送动力为压缩空气。

2、系统特点:采用针对循环流化床锅炉脱硫专门研制的仓螺体喷射装置(或称注料泵),该设备安装于石灰石粉库(位于锅炉房外)下,可根据锅炉的运行工况,通过变频电机实现无级调速控制,将石灰石粉定量、连续、均匀地一次送入锅炉炉膛。与常规间断输送相比,直接连续输送系统具有以下优点:

1) 投资成本低: 由于实行一级输送,设备少,耗气量小,投资成本降低;

2) 可靠性高: 由于设备减少,系统出故障的几率减小,维护量小;

3) 给料均匀、连续。

a. 仓螺体运行工艺为:石灰石粉库→进料阀1→中间仓→进料阀2→仓螺体→出料阀→石灰石粉输送管。仓螺体运行时是连续、不间断的;当仓螺体运行时,中间仓进满料等待,当仓螺体内料位低到一定程度,进料阀2打开,粉料从中间仓进入仓螺体,保证仓螺体内始终有料。这种方式可避免灰斗下料不均。

b. 仓螺体: 仓螺体与输送管道是相通的,故不存在压差,螺旋轴磨损小,根据锅炉运行工况,通过调整螺旋轴转速,实现对管道定量

给料。

c. 管道分配器: 管道分配器, 原型是钢铁厂为解决高炉喷煤管路分配均匀性。该种分配器在冶金行业长期使用后,其分配的均匀性能得到充分肯定。

4) 系统出力调节方便、调节范围大: 通过称重模块可清楚知道系统出力,通过变频电机无级调速,调整系统出力;

采用这种连续输送方式带来的好处是:

1、显著节约锅炉房空间,降低投资,优化布置;

2、改善锅炉房运行环境(噪音、石灰粉尘) ;

3、连续地注入,提高输送可靠性;

4、定量控制进料;

5、只需一种动力源(空压机) ,不需输送风机,优化管理;

6、主设备数量大大减少,且远离锅炉房,便于检修维护。